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聚氨酯鞋底发泡机PU制品典型案例分析

发布者: 绿州    时间:2020/11/22 10:05:24

聚氨酯鞋底发泡机在生产过程中,PU制品会碰到各种情况,以下就几种典型案例进行分析:

1、原液从烘箱里预热后,准备投料时发现颜色变暗,B组粘度增大变白浊;原液在烘箱里预热温度太高,时间太长。特别是B组原液,在此种状态下会引起预聚合,增大原液粘度。在此种状态下的原液进行试验发泡时,内部结构脆,很容易用手撕开,制品成型后除模时很容易用钳子拉裂,完全熟化后产品硬度不够,容易变形达不到物性指标。应严守原料说明书所规定的烘料温度70 oC以下,烘料时间为16-24小时以内。

2、原液从烘箱取出来准备加料时,发现B料浑浊不清或B料中有白色悬浮物。

原因及处理方法:(1)预热烘箱温度太低或时间不够;应适应调整其烘料时间和温度。(2)原液吸湿变质已过期。

3、试验样品或不理想,成型后有缺陷:

进行试验样品或具体生产时,要根据原液说明书上所规定的温度范围选择最佳的发泡温度,在机台温度控制仪上设定好。当温度控制仪上显示的实际温度接近设定温度时,才能打开机头进行样品试验以及生产,并注意观察压力表循环和浇注压力是否平衡,如不平衡,需调整节流阀孔径大小,使之平衡。(节流孔太大时浇注压力高于循环压力,反之则然)。切记;只有温度已到最佳状态,循环压力和浇注压力平衡时才能进行试验或生产。

混合腔出来的物料不反应或只有轻微反应,不固化;原因及处理法:1、忘了加催化剂;2、比例相差太大;3、计量泵工作不正常或进料口阻塞。在机头上拆开进料管,查看泵和料管是否正常,测流量,看比例相差多少,进行调整。

小样发泡后,发泡速度很快,发泡率大,成型后表面有裂开或者有细微的裂痕。 原因和处理方法:B料太多。适当减少B料的比例。

小样反应到沾手时,轻按表面,有些地方有弹性,有些地方无弹性,样品切开后有轻微反应不完全和分层。   原因和处理方法:1、循环和浇注压力不平衡;2、机头针阀有瞬时时差;3、比例不对。调整节流口的孔径,检查机头针阀有否堵料现象,须给予拆出清洗(一般工作半个月应检查拆除清洗),适当调整比例,使之平衡。

混合头浇注出来的物料发青,变稀,鞋底成型后密度下大上小,并在表面形成细小发亮的微粒。 原因和处理方法:1、混合头连续浇注时间太长,应浇注十几双之后清洗一次,把混合头中的残渣冲洗干净,使混合头得到冷却。2、混合头和混合腔积趾太多,应刮洗干净。

产品成型后,出模时粘模。 原因及处理方法:1、比例不正常、检查小样发泡,调整比例;2、出模方法不对,选择正确的出模方法;3、熟化时间没到延长出模时间。4、脱模剂不正常。

鞋底表面有气泡原因及处理方法:1、模具花纹和排气不合理,要根据PU的发泡特性,具有针对性的选择开排气孔和设计合理的模具结构;2、浇注方法不对,要根据不同的产品形状采取合理的浇注方法;3、机头密封不好,可以把浇注到一块平面上,观察其有无气泡带出,若有,检查各密封件有否泄漏,并更换到其中密封。



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